酒廠使用工業(yè)蒸汽發(fā)生器高效生產(chǎn)
酒廠使用工業(yè)蒸汽發(fā)生器高效生產(chǎn)。

1、 項目背景
隨著國家大氣污染物專項排放限值的日益收緊,為響應(yīng)政府“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的號召,XX酒廠兩臺6噸級傳統(tǒng)天然氣鍋爐進行了改造升級。工廠第一次設(shè)備改造:通過煙氣外循環(huán)將傳統(tǒng)天然氣鍋爐改造為超低氮鍋爐,總改造成本超過30萬元。然而,這種轉(zhuǎn)換已通過實際使用效果得到驗證,存在以下缺陷:
改造后,超低氮鍋爐出力下降20%,供氣不足。為了滿足生產(chǎn)線的蒸汽需求,需要再采購一臺2噸低氮鍋爐,這大大增加了企業(yè)的使用成本和維護成本。
2、 最終解決方案
該廠放棄了購買另一臺2噸低氮鍋爐的計劃,直接從我公司購買了5臺工業(yè)蒸汽發(fā)生器。通過分布式安裝,三個服務(wù)于蒸米和炒酒車間,同時加熱污水處理池;2個服務(wù)裝瓶和消毒車間。
3、 使用效果
經(jīng)過半年的使用經(jīng)驗,改造要求得到了完美的滿足,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了預(yù)期的節(jié)能25%的改造目標(biāo),實際節(jié)能50%以上。根據(jù)目前的實際使用情況,只需要兩臺1噸蒸汽發(fā)生器就可以蒸大米和炒葡萄酒,可以取代以前使用的4噸傳統(tǒng)天然氣鍋爐。
4、 節(jié)能因素
1) 快速啟動:啟動5分鐘后即可正常運行,減少啟動準(zhǔn)備時間35分鐘,每天為企業(yè)節(jié)約天然氣200m3以上。按3.2元/立方米計算,每天節(jié)約640元,一年節(jié)約233600元。。
2) 熱效率高:傳統(tǒng)天然氣鍋爐的天然氣消耗量為85m3/t,南方鍋爐蒸汽發(fā)生器的天然氣消耗量為74m3/t。每噸蒸汽可節(jié)省11m3天然氣。
3) 蒸汽質(zhì)量好(高干度飽和蒸汽):傳統(tǒng)大米蒸煮需要4噸鍋爐,蒸汽需求量為1.7-1.85噸。改造后的蒸發(fā)器可滿足正常生產(chǎn)0.75噸蒸汽的需要。
4) 智能控制,壓力穩(wěn)定:根據(jù)生產(chǎn)蒸汽消耗量自動調(diào)節(jié)蒸汽輸出,更加節(jié)能。
5) 短管距:通過分布式安裝將蒸發(fā)器安裝到最近的使用位置,將管距縮短100米以上,減少管道的熱損失。