水泥廠袋式除塵器的改造案例

水泥廠袋式除塵器的改造案例,袋式除塵器是含塵氣體通過濾布纖維網(wǎng)格,實現(xiàn)氣體和固體顆粒分離的除塵裝置。袋式除塵器按清灰方式分為:機械振動式、逆吹風(fēng)式、PPC高壓氣箱脈沖式、低壓脈沖式等,其中低壓脈沖式袋除塵器在水泥行業(yè)應(yīng)用更廣泛。低壓脈沖式袋除塵器的清灰機理是依靠瞬間往濾袋噴射高速氣流,同時吸引周圍5~7倍于噴射氣量的誘導(dǎo)空氣達(dá)到清灰的目的。其優(yōu)點是:結(jié)構(gòu)簡單、運行穩(wěn)定、清灰效率高、適應(yīng)性強等。
河南滎陽某水泥廠窯尾除塵設(shè)備是2009年投入使用的低壓脈沖式袋除塵器,改造前排放濃度是20~25 mg/Nm3,不能滿足現(xiàn)行環(huán)保排放要求。本文以該廠窯尾袋式除塵器為例,針對其過濾風(fēng)速高、運行阻力升高、排放不達(dá)標(biāo)等問題,從袋除塵器結(jié)構(gòu)及其他方面進行技術(shù)改造。
1 存在的問題及分析
經(jīng)過技術(shù)人員在現(xiàn)場仔細(xì)勘察,發(fā)現(xiàn)除塵器設(shè)備殼體的人孔門和檢修門處已腐蝕損壞,抽查發(fā)現(xiàn)部分濾袋有板結(jié)和糊袋現(xiàn)象,設(shè)備運行阻力過高,過濾風(fēng)速高。
究其原因主要有:除塵器設(shè)備凈氣室部分箱體發(fā)生腐蝕,凈氣室檢修門密封條老化斷裂,檢修門處多點漏風(fēng),導(dǎo)致凈氣室內(nèi)氣體溫度降低,發(fā)生結(jié)露現(xiàn)象,粉塵顆粒就會黏附在潮濕的濾袋表面,越積越厚,從而形成板結(jié)和糊袋,致使濾袋的透氣性能變差,過濾風(fēng)速升高,凈過濾風(fēng)速達(dá)到1.06 m/min,設(shè)備運行阻力偏高,超過2 500 Pa,出口風(fēng)機負(fù)荷大,易跳停。

該廠原有袋除塵器型號:LJPA28147-2×10,是非緊湊型結(jié)構(gòu),采用氣體分布板,清灰方式為離線清灰,頂部設(shè)有檢修吊架,濾袋長度7 m,20個凈氣室分成兩排,單個凈氣室平行布置兩排脈沖閥(每排8個),單個脈沖閥噴吹14條濾袋。設(shè)計風(fēng)量為950 000 m3/h,選用4 480條濾袋,規(guī)格是Φ160 mm×7 000 mm,過濾面積為15 760 m2,過濾風(fēng)速為1 m/min。本次改造為了滿足水泥企業(yè)粉塵排放濃度≤5 mg/Nm3、改造后的過濾風(fēng)速為0.67 m/min的要求,需要的過濾面積為23 352 m2。
為了滿足過濾面積和過濾風(fēng)速的要求,共有3種方案可選:
方案1:替換為加長的濾袋。經(jīng)核算,要將除塵器全部4 480條濾袋替換為Φ160 mm×10 000 mm濾袋,需要將殼體加高3 m。
方案2:增加濾袋數(shù)量,經(jīng)核算,要增加1 926條Φ160 mm×7 000 mm濾袋,并在原除塵器進氣端或出氣端增加除塵單元。
方案3:調(diào)整除塵器的濾袋布置方式,適當(dāng)加高殼體高度,濾袋長度統(tǒng)一增加到8 300 mm,并增加1 120條濾袋。
如果采用方案1,選用10 m超長濾袋,原除塵器袋室高度7 m,結(jié)構(gòu)上難以保證10 m濾袋的使用;中材裝備集團公司曾在國外某公司4 000 t/d水泥生產(chǎn)線電改袋改造項目中使用過9 m濾袋,而10 m濾袋還處于試驗研究階段,尚未投入到實際工程中,業(yè)主采用的可能性低。
如果采用方案2,需要新增4個袋室,考慮到除塵器的結(jié)構(gòu),只能新增在原除塵器的入口或出口,而除塵器的進口和出口均無空間布置新袋室。
如果采用方案3,袋室增加高度小,有相關(guān)實際應(yīng)用案例,業(yè)主易于接受,設(shè)備鋼耗低,資金投入少。
綜上所述比較,方案3的可行性更大。
3 具體改造措施
為了合理優(yōu)化結(jié)構(gòu)和減少改造成本,我們決定保留原袋式除塵器的基礎(chǔ)、輸灰系統(tǒng)、灰斗和殼體、氣路系統(tǒng)的氣源處理元件、儲氣罐和差壓系統(tǒng),拆除原袋式除塵器殼體內(nèi)部的氣流均布系統(tǒng),設(shè)計新的進氣均布系統(tǒng);袋室增高1 300 mm;每個袋室的濾袋數(shù)量由原來的224條增加到280條;采用Φ160 mm×8 300 mm的濾袋;將過濾風(fēng)速降低到0.7 m/min左右。
3.1 殼體結(jié)構(gòu)改造
3.1.1 袋室增高的改造
原袋式除塵器選用7 m濾袋,因此,袋室高度不能保證8.3 m濾袋的使用,需要加高1.3 m。同時,增高袋室的端板、側(cè)板、除塵單元之間內(nèi)隔板,并對原袋式除塵器殼體進行加固改造,在袋室上重新構(gòu)造支撐平面,用于承載新增的凈氣室及濾袋、袋籠。
3.1.2 氣流均布系統(tǒng)的改造
原袋式除塵器采用側(cè)進氣方式,并有從進氣煙道側(cè)壁到袋室向外縱向擴散的通道,有利于煙氣氣體的均勻擴散,同時避免煙氣氣體直接沖刷濾袋。原袋式除塵器的氣流均布系統(tǒng)如圖1所示。
進氣口氣體分布板把擴散室和袋室隔開,擴散室有橫向區(qū)和縱向區(qū),縱向擴散室又把一個袋室分成兩部分,增加擴散空間,有利于氣體均勻分布。煙氣從進氣口經(jīng)過煙道,側(cè)進氣到袋室的縱、橫向擴散室。氣流均布系統(tǒng)下部設(shè)有擋風(fēng)板和分散板,使含塵氣體中較粗顆粒的粉塵受阻擋碰撞直接沉降到灰斗內(nèi)部,其他含塵氣體從孔板向上運動進入袋室上部,再從上部進入袋室,從濾袋中部靠下部位均勻、緩慢地向過濾袋區(qū)擴散,達(dá)到煙氣均布的目的。
為了節(jié)約成本,縮短工期,有效利用原設(shè)備空間盡量布置足夠多的濾袋,需要拆除原氣流均布系統(tǒng),布置新的氣流均布系統(tǒng)(見圖2),阻流板分為上阻流板和下阻流板(見圖3)。改造后袋式除塵器的進氣仍是側(cè)進氣方式,氣流從進氣閥進入,撞到上阻流板后向上流動進入袋室,有效緩解濾袋底部的沖刷,濾袋表面粉塵分布均勻;下阻流板阻擋氣流灰斗進氣。而灰斗進氣的濾袋表面粉塵是呈自下而上逐漸減少的,底部附灰嚴(yán)重。

3.2 噴吹系統(tǒng)改造
設(shè)計一個合理的分氣箱是脈沖清灰系統(tǒng)設(shè)計的一個重要環(huán)節(jié)。根據(jù)實踐經(jīng)驗,在脈沖噴吹后氣包內(nèi)壓降不超過原來儲存壓力的30%,當(dāng)脈沖閥配備大容量的氣包時,脈沖噴吹效果更明顯。改造后的分氣箱選用的無縫鋼管Φ337 mm×8 mm,比原分氣箱選用的方管300 mm×300 mm×10 mm承受壓力更好,方形管的缺點就是每次噴吹時壁板會發(fā)生位移,噴吹頻率高時鋼板會出現(xiàn)斷裂。
3.3凈氣室檢修門密封改進
凈氣室檢修門用U形硅橡膠密封條(見圖5)代替原來的橡膠海綿條,U形硅橡膠密封條密封效果好,工作溫度范圍從-100 ℃至350 ℃,耐氧化,絕緣性好,耐油性好,改造后檢修門氣密性好,漏風(fēng)率低。
