天行健咨詢:基于六西格瑪提高全鋼巨胎一次性合格率
本次的六西格瑪項目要解決的對象是全鋼巨胎,要解決的問題是提高一次性合格率。
在定義項目為“提高全鋼巨胎一次性合格率”后,對前7個月全鋼巨胎進行統(tǒng)計分析,一次性合格率只有82.02%。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)缺陷類型主要有缺膠(占不合格品總數(shù)的65.38%)、胎里漏線(15.38%)、臨票打折(7.70%)及其他(11.54%),故確定該項目的關(guān)鍵輸入因素為缺膠和胎里漏線。天行健六西格瑪顧問通過對主要影響因素進行分析,確定改進目標:將全鋼巨胎一次性合格率由82.02%提高到90.00%以上。計劃在3個月內(nèi)實現(xiàn)。

造成全鋼巨胎缺膠和胎里漏線的原因及解決措施如下:
(1)職工操作技能差、速度慢、裝胎不正、臨票放置不規(guī)范、責任心不強。為此,加強職工的工藝理論和操作技能培訓,嚴格上崗制度;規(guī)范臨票(特別是上模)的放置;加強質(zhì)量教育,認真學習質(zhì)量管理體系和工藝規(guī)程內(nèi)容,增強職工責任心。
(2)模具降溫不到位、吹水不凈、閥門漏水漏汽、模具設計排氣不合理。改造模具,在適當部位加設排氣線或排氣孔;嚴格保證工藝要求,降好模溫,吹水徹底;對泄漏閥門及時更換或采取其他避免措施。

(3)胎坯纏繞不均、胎坯超期存放、烘胎時間不足、擦胎不到位。嚴格工藝操作,保證烘胎時間,并按順序使用;胎坯無粉塵、油污、雜物等,嚴格按要求打毛;胎坯表面平整,異常部位修補完善后才能使用。
(4)胎坯沒撐好、使用前互檢不仔細。要求上工序做好胎胚放置,并指定專人負責;硫化前檢查要仔細,責任到人,若有異常及時處理;對出現(xiàn)的問題加大考核力度。

按照上述措施實施后,第1個月全鋼巨胎一次性合格率達到90.21%,第2個月達到90.91%,第3個月達到91.88%,平均達到91.03%,超過90%的計劃目標值。