基于DMAIC改進挺桿孔加工孔徑偏小不良
本文,天行健六西格瑪顧問簡析如何運用DMAIC改進挺桿孔加工孔徑偏小不良,具體如下:

D
發(fā)動機缸體的挺桿孔徑偏小,數(shù)量不多但重復發(fā)生,現(xiàn)偏小不良的RPM=1229,設定目標RPM=0,項目團隊成員擬定推進計劃,計劃在2個月內改善解決。
M
對測量系統(tǒng)作MSA分析,GR&R=8.86,測量系統(tǒng)穩(wěn)定。
運用頭腦風暴,畫出挺桿孔孔小的魚骨圖。定義過程流程,過程的輸入主要為:設備、刀具、原材料特性、換刀周期以及操作設定等,共36個因素。
對過程輸入的36個因素,通過因果矩陣,確定14個因素為重要因素。
FMEA分析14個因素,認為影響孔徑的主要因素包括:測量系統(tǒng)的準確性、鉸刀的換刀周期、切削液的影響、鉸削余量的分配等。
根據(jù)分析的結果和現(xiàn)場的實際情況采取了7個臨時措施。

A
切削液:缺陷分布與現(xiàn)場切削液供給不良狀況吻合,設備兩端切削液管路被堵,切削液供給不足。二者可能相關。進一步分析,孔徑與切削液濃度有正相關關系。
加工余量:假設檢驗分析,在工藝參數(shù)規(guī)定范圍內余量對最終孔徑無影響。
換刀周期:孔徑隨鉸刀周期更換而呈現(xiàn)一種周期變化過程,變化曲線大致呈鋸齒波規(guī)律反復。??
I
制定詳細的切削液濃度檢查控制制度;
適當減小鉸削的加工余量;
擴孔鉆、鉸刀換刀周期確定,換刀采用防錯法。

C
修改完善擴孔鉸孔的作業(yè)指導書;
建立切削液的檢驗、控制程序;
經(jīng)過改善后,連續(xù)兩個月RPM為0。
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