應(yīng)用DMAIC減少偏心套軸承轉(zhuǎn)動不靈活
應(yīng)用DMAIC減少偏心套軸承轉(zhuǎn)動不靈活:

Define
電機2002年試生產(chǎn),在該產(chǎn)品的加工生產(chǎn)的一些關(guān)鍵環(huán)節(jié),產(chǎn)品返修情況較嚴重。
其中,中心傳動組件中的偏心套裝配的返修率為5%左右,大約有66%左右的缺陷是由于軸承轉(zhuǎn)動不靈活造成的。
由此引起的返修大約占總裝配量的3.3%左右,按2003年預計的定貨量計算,導致的成本損失大約為396萬元。
設(shè)定目標,將軸承轉(zhuǎn)動不靈活引起的返修率從3.3%降低到0.7%以下。預計財務(wù)收益312萬元。
組建團隊成員及設(shè)定項目的計劃。
Measure
通過產(chǎn)品樹圖和流程圖確定問題發(fā)生的組件及零件。
柏拉圖顯示轉(zhuǎn)動不靈活為主要不良。
收集數(shù)據(jù),運用卡方檢驗,偏心套軸承轉(zhuǎn)動不靈活的缺陷隨時間變化非常顯著。

Analyze
因果圖分析轉(zhuǎn)動不靈活,識別4個主要原因:裝配尺寸、軸承裝配、零件精度不夠,技術(shù)水平。
對測量系統(tǒng)作MSA分析,重復性=95%,再現(xiàn)性=90%符合要求。
收集人員操作、裝配尺寸和軸承安裝尺寸的數(shù)據(jù),用BLR 二項邏輯回歸對數(shù)據(jù)進行分析,顯示軸承安裝尺寸1的影響顯著??刂戚S承安裝尺寸2<16.85時,不靈活度可小于0.7%
Improve
對于軸承安裝尺寸2,使用DOE,確定更改工藝的方法。找出安裝材料和加壓時間對結(jié)果有顯著影響。
FMEA分析風險結(jié)果:目前控制加壓時間的方法不充分,在改進了控制方法-增加I-MR控制圖監(jiān)控加壓時間,使風險降到可接受水平。

ControI
修改完善控制計劃;增加對于零件特性的SPC控制。
更改作業(yè)流程,在組件壓合時,使用薄材,加壓時間0.5使安裝尺寸≤16.85。
跟蹤改進效果,過程穩(wěn)定,過程能力達到2.5,不良DPMO 0.62%,達成目標。
項目收益年度可節(jié)約381萬元。