布袋除塵器改造方案

布袋除塵器改造方案,除塵器運行現(xiàn)狀分析
根據(jù)以上的檢測報告及運行數(shù)據(jù),可以分析,除塵器在運行方面主要存在兩方面的問題:
1 除塵器排放濃度不達標(biāo) 設(shè)計排放濃度為 50mg/m3,現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)遠高于設(shè)計數(shù)據(jù)。
1.1 排放不達標(biāo)原因分析
1.1.1 風(fēng)速過快,導(dǎo)致部分粉塵穿過濾材直接排出,按照原設(shè)計參數(shù),除塵器最大負荷時,在線清灰過濾風(fēng)速達到 1.09m/min,離線清灰過濾風(fēng)速達到1.25m/min;
1.1.2 布袋損壞 布袋由于材質(zhì)輕度或安裝不到位導(dǎo)致?lián)p壞漏風(fēng),粉塵直接排放?,F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)布袋在花板以下的排放很不均勻,有的布袋甚至直接接觸,在反吹膨脹的情況下很容易造成布袋的磨損導(dǎo)致?lián)p壞,在現(xiàn)場也發(fā)現(xiàn)噴吹管的噴嘴和布袋有不對中的現(xiàn)象,噴嘴長期對著布袋某一部位進行反吹,也極易造成布袋的損壞;在安裝布袋時,布袋很容易與花板孔摩擦造成損壞現(xiàn)象;籠骨經(jīng)過長期使用,焊點斷裂,鋼絲直接與濾袋接觸,也容易穿透濾袋造成損傷。
漏風(fēng)現(xiàn)象 設(shè)備存在漏風(fēng)現(xiàn)象,特別是花板,粉塵可以繞過布袋直接從縫隙中排出,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)潔凈室有大量粉塵,除塵器工作阻力過大 設(shè)計阻力<1300Pa,根據(jù)檢測報告,實測數(shù)據(jù)在1500Pa 左右。

2.1 阻力過大原因分析
2.1.1 設(shè)計風(fēng)速過快 過濾風(fēng)速和阻力是成正比的關(guān)系,風(fēng)速越快,阻力越高,如前所述,除塵器最大負荷時,在線清灰過濾風(fēng)速達到 1.09m/min,離線清灰過濾風(fēng)速達到 1.25m/min;
2.1.2 脈沖噴吹系統(tǒng)存在問題 如上所述,在現(xiàn)場也發(fā)現(xiàn)噴吹管的噴嘴和布袋有不對中的現(xiàn)象,不僅對布袋會造成損壞現(xiàn)象,而且會對布袋別的部分起不到反吹清灰的效果,導(dǎo)致布袋表面集灰嚴重,阻力上升。儲氣包的補氣管只有φ50,三寸淹沒式電磁閥在噴吹完第一次進行補氣時,可能會造成來不及補氣的現(xiàn)象,導(dǎo)致下一個閥反吹時,沒有足夠的氣量和壓力,影響清灰效果。
另外,在現(xiàn)場還發(fā)現(xiàn)電磁閥及進氣管有漏氣現(xiàn)象,也會對脈沖清灰效果產(chǎn)生比較大的影響。
2.1.3 除塵器灰斗沒有足夠沉降空間 當(dāng)含塵的氣體進入除塵器以后,大顆粒及比重比較大的粉塵首先進行重力沉降,而小顆粒和比重較輕的粉塵才會上升,經(jīng)過布袋進行過濾處理,根據(jù)竣工圖測量,目前除塵器內(nèi)部的沉降空間僅有 380左右,在系統(tǒng)滿負荷運行時,難以達到沉降效果,導(dǎo)致布袋負荷增加,阻力上升。
2.1.4 糊袋現(xiàn)象 由于操作的原因除塵器入口溫度低 由于硫含量高,導(dǎo)致煙氣露點溫度高,可能會造成糊袋現(xiàn)象。
3 除塵器性能擴容 由于生產(chǎn)的需要,除塵器急需擴充性能,處理風(fēng)量需要達到 350000m3/h。
根據(jù)以上原因分析,結(jié)合現(xiàn)場情況,我公司擬采用以下整改措施:
1 更換褶皺布袋 采用更換褶皺形式的布袋,增加除塵器的過濾面積。根據(jù)實際工況,采用φ160X6000 的褶皺布袋,單只濾袋的過濾面積可以達到 5.5 ㎡,這樣總的過濾面積可以增至 7260 ㎡,充分考慮布袋負荷的情況下,處理風(fēng)量按照 350000m3/h,經(jīng)過計算,在線清灰時候過濾風(fēng)度為:0.8m/min 離線清灰時過濾風(fēng)速為 0.91m/min。更換特制籠骨 該籠骨和褶皺布袋配合使用,骨架豎筋根數(shù)根據(jù)濾料的材質(zhì)與褶皺數(shù)量進行合理配合,且整個外表面平整無毛刺,有足夠的強度,垂直度達到行業(yè)標(biāo)準,確保與褶皺布袋配合準確;

3 檢查并矯正花板 檢查并矯正花板平面度與花板孔的尺寸與表面粗糙度,保證布袋和籠骨在安裝時,垂直無泄漏。
檢查花板氣密性,確?;ò鍩o漏粉現(xiàn)象
4 檢查并改進脈沖噴吹系統(tǒng) 重新設(shè)計、制作并更換噴吹管,噴吹管采用快速拆解裝置,安裝牢靠并更容易更換;
更換儲氣包補氣管,增至φ89;
檢測整個除塵器區(qū)域的壓縮空氣進氣管道,并補漏;檢查測試脈沖電磁閥,如有漏氣或損壞,進行更換;
4 增加除塵器機箱內(nèi)部粉塵沉降空間 由上可只,由于采用了褶皺布袋,布袋長度僅為 6 米,這樣除塵器內(nèi)部沉降空間可增加至近 1 米,大大增加除塵器的沉降效率,保守估計可以達到 30%。經(jīng)過改造后,我公司承諾,當(dāng)入口風(fēng)量<350000m3/h,入口粉塵濃度<50g/m3,露點溫度+15℃<入口溫度小于 180℃時,除塵器工作阻力≤1200Pa,工作時間≥30000 小時。出口粉塵濃度≤30mg/m3,采用在線噴吹。
