A工廠利用六西格瑪提高成材率
按六西格瑪?shù)腄MAIC方法,天行健六西格瑪顧問認(rèn)為本次改進工作開展如下:

(1) 定義
確定目標(biāo)為:以降低中間軋廢提高正品率和成材率,快速向用戶交付產(chǎn)品,提高用戶滿意度,攻關(guān)目標(biāo)值為:正品率由93%提高到96%。(合格率提升到99.45%的水平)
(2) 測量
調(diào)查得知,設(shè)備因素所造成的廢鋼是次要的,占34%,而主要的是工藝因素廢鋼,占72%。為此,大型廠應(yīng)用六西格瑪管理確定:以降低工藝因素的中間軋廢作為提高一級品率和成材率的優(yōu)先次序予以解決,攻關(guān)目標(biāo)值為:正品率由93%提高到96%。(合格率提升到99.45%的水平)

(3) 分析
1. 由于人員的經(jīng)常變動,操作水平的參差不齊,加上工作態(tài)度不認(rèn)真,責(zé)任心不強,是造成堆鋼的根本原因。
2. 操作人員導(dǎo)衛(wèi)安裝方法不當(dāng),造成導(dǎo)衛(wèi)磨損嚴(yán)重或搭鐵,而又不能及時發(fā)現(xiàn)處理,是造成堆鋼的又一大問題。
3. 操作人員在設(shè)置輥縫時不正確。后果是:輥縫大,軋件尺寸大,進口導(dǎo)衛(wèi)損壞,堆鋼;輥縫小,軋件尺寸偏小,下一機架進口導(dǎo)衛(wèi)不能有效夾持倒坯堆鋼。
(4) 改進
1. 實行競爭上崗制度,對崗位實施兼并和優(yōu)化組合,組成工作上的互補。
2. 嚴(yán)格實行經(jīng)濟責(zé)任制考核,落實分解責(zé)任到崗位到個人。
3. 推行和全面實施標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),制定和完善工藝調(diào)整辦法,納入B標(biāo)準(zhǔn)管理。
4. 在全線崗位推行生產(chǎn)過程控制, 落實公司工序控制點的檢查。加強軋線各機架間變形量的控制,防止軋件變形阻力過大而堆鋼。

(5)控制
1. 成立以車間主任為組長的培訓(xùn)小組,制訂詳實的培訓(xùn)計劃,提高軋鋼人員的技術(shù)水平。
2. 車間技術(shù)人員加大對生產(chǎn)崗位的工藝紀(jì)律檢查力度,保證生產(chǎn)過程的有效控制。
3. 落實上線的備品件的裝配到位,導(dǎo)衛(wèi)、水管、輥環(huán)質(zhì)量符合軋線要求,完善統(tǒng)計臺帳。