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再談火電廠PID自動調(diào)節(jié)!

2023-02-18 21:07 作者:奔跑的電力人  | 我要投稿

火電機組有一項重要的考核就是自動投入率,為保證機組自動化程度,減少人為原因造成的操作失準,同時也為了減少運行人員的勞動強度。我們這里說的自動,主要是PID自動,包括水位調(diào)節(jié)、溫度調(diào)節(jié)、負荷調(diào)節(jié)等等。只有各項自動投入,才能保證CCS等大的控制系統(tǒng)正常。

對于大型燃煤機組來講,PID自動只要沒有大的故障,基本都可以實現(xiàn)滿投,除了極個別的自動存在問題以外,大多數(shù)的PID調(diào)節(jié)還是相對正常的。由于這是一種常態(tài),所以我在與部分同行交流過程中,他們不理解自動為何投入不了。

影響PID自動投入率的原因有很多,如果從自動的三要素被調(diào)量、執(zhí)行機構(gòu)和PID參數(shù)三個方面來看,影響最大往往是被調(diào)量,影響最頻繁的是PID參數(shù),造成事故最多的是執(zhí)行機構(gòu)。以亞臨界機組的汽包水位調(diào)節(jié)來講,被調(diào)量是汽包水位,機組負荷穩(wěn)定的情況下,水位波動不會很大,即便此時PID 參數(shù)整定的有點滯后或者超調(diào),都不會造成太大影響。

可一旦負荷不穩(wěn),出現(xiàn)異常情況,水位波動也會很大。盡管此時PID參數(shù)合理,自動能夠迅速拉回穩(wěn)態(tài),過程也會驚心動魄。造成這個問題的主要原因是PID自動其實也是一種受限制的調(diào)節(jié),甚至可以理解為是一種合理范圍內(nèi)的微調(diào)。在相對穩(wěn)定的工況下,PID自動確實可以發(fā)揮出一些優(yōu)勢,但當工況變化超過了一定的閾值,PID自動有時有會力不從心。

因此,在很多時候PID自動都會設(shè)置一些自動解除的條件,就是為了避免特殊情況下PID調(diào)節(jié)器不合理的動作。有人會說,我把自動的調(diào)節(jié)能力增強,那么就可以應(yīng)付這種極端情況。當然可以,但是一旦調(diào)節(jié)能力增強,比如增強比例作用,就會出現(xiàn)在穩(wěn)態(tài)時超調(diào)的現(xiàn)象。對于一套工藝系統(tǒng),工況超出閾值只是特例,PID要做的是大多數(shù)時間的調(diào)節(jié)及時和穩(wěn)定。

對于PID調(diào)節(jié)的執(zhí)行機構(gòu),如汽包水位調(diào)節(jié)閥,一旦出現(xiàn)故障,那么PID自動就會出現(xiàn)失控。我們遇到的汽包水位保護動作,很多是因為水位調(diào)節(jié)閥或者變頻器故障。PID參數(shù)整定不合理以及負荷工況的異常極少會造成保護動作,但是執(zhí)行機構(gòu)故障卻極大概率會。目前一些機組水位調(diào)節(jié)用調(diào)節(jié)閥,有一些用變頻給水泵,一些大機組用汽泵,無論是哪一種執(zhí)行機構(gòu),故障后出問題的概率是極大的。

之前寫過很多關(guān)于PID 調(diào)節(jié)的文章,也錄制過很多的視頻。

這些文章大多是我在工作中的一些總結(jié),算是經(jīng)驗之談,因此難免會有個人偏見和認知不足在里面。一個控制工程師,理解并掌握PID調(diào)節(jié)是基本的生存手段。模擬量控制是控制學(xué)的高端,而PID調(diào)節(jié)是置身高端的明珠。很多的同行,對于PID調(diào)節(jié)的定義、原理滾瓜爛熟,一旦實操就會漏洞百出,根本原因是沒有真正理解PID調(diào)節(jié),也缺乏實操經(jīng)驗。

要理解PID調(diào)節(jié)的本質(zhì),就要知道自動調(diào)節(jié)的目的是什么?之前在一個項目做技術(shù)服務(wù)的時候,一位廠領(lǐng)導(dǎo)跑到工程師站大吼一句,所有的自動必須全部投入。我去現(xiàn)場看了一下,想必是做控制系統(tǒng)的工程師也不是很懂專業(yè),因此所有的模擬量調(diào)節(jié)閥都增加了PID控制,比如汽包水位就同時做了給水泵變頻PID和調(diào)節(jié)閥PID。

這就出現(xiàn)了一個問題,如果兩個自動都投入,那么汽包水位將接受兩套調(diào)節(jié)系統(tǒng)的控制,好比一名士兵既要聽自己班長的指揮還要聽組長的指揮。如果班組長的政令一致,時間同步,那么這個士兵執(zhí)行或許也不會出錯。但是對于汽包水位這種模擬量調(diào)節(jié),兩套執(zhí)行機構(gòu)輸出指令難免會出現(xiàn)偏差,為了彌補這種偏差,兩套執(zhí)行機構(gòu)就會陷入到不斷的調(diào)整當中。

以前我們說過,一套合格的PID調(diào)節(jié)系統(tǒng),不僅要保證被調(diào)量的穩(wěn)定,還要保證執(zhí)行機構(gòu)不會出現(xiàn)頻繁動作。執(zhí)行機構(gòu)頻繁動作,或許會保證被調(diào)量穩(wěn)定,但是很大程度上也會對執(zhí)行機構(gòu)造成損害。我們要追求的是,用最小的代價,換取一個系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)。這種穩(wěn)態(tài)不僅指被調(diào)量,當然還包括執(zhí)行機構(gòu)。

因此,前面的例子,廠領(lǐng)導(dǎo)要求所有自動投入,顯然是一種為了投自動而投自動的行為,忽略了自動投入的根本目的。當然他的出發(fā)點可能是好的,認為自動投入了,機組會更穩(wěn)定。如果一個PID自動投入后系統(tǒng)變的異常紊亂,那么這種自動不投也罷。但是為了提高調(diào)節(jié)的穩(wěn)定性,這種情況要認真分析原因,解決根本問題。

回到前面說的話題,對于燃煤機組來講,PID自動投入率問題不大,出現(xiàn)問題往往也是個別情況。因為燃煤機組的負荷是相對穩(wěn)定的,很少出現(xiàn)負荷參數(shù)的大范圍波動。燃煤熱值往往也不會出現(xiàn)大范圍的波動,因此燃燒工況也相對穩(wěn)定。這也就不難理解個別大機組的同行不理解怎么可能出現(xiàn)自動不能投入的情況。

由于機組本身的特性維持了系統(tǒng)的穩(wěn)定,有時甚至?xí)谏wPID參數(shù)整定的不合理。因為PID調(diào)節(jié)是有差調(diào)節(jié),機組負荷穩(wěn)定的情況下,大的偏差出現(xiàn)的幾率就減少,以至于PID參數(shù)無論如何整定,只要正反作用不搞反,看上去總是歲月靜好。

我遇到過因為PID參數(shù)設(shè)置不合理造成自動無法投入的情況,甚至自動的正反作用也會弄錯,屬于工作人員個人技術(shù)問題。但是對于一些特殊機組,比如生物質(zhì)發(fā)電機組,包括垃圾發(fā)電和農(nóng)林廢棄物發(fā)電,PID自動投入率就很難保證。主要原因不在于PID調(diào)節(jié)器本身,也不在于執(zhí)行機構(gòu),而是這種類型的機組由于燃料熱值不穩(wěn)定,造成機組燃燒工況變化較大,在燃煤機組中的特殊或者極端情況,在這種類型機組中屬于平常情況。

有同行說我們家生物質(zhì)機組水位調(diào)節(jié)和減溫水調(diào)節(jié)自動投入很正常,我也看了他們的實際情況,自動的確在投入狀態(tài),但正常就談不上了。雖然自動投入了,但是執(zhí)行機構(gòu)的調(diào)節(jié)很頻繁而且調(diào)整幅度很大,水位維持的也不是很好。他是把調(diào)節(jié)器的作用放到了最大,因此就出現(xiàn)了減溫水調(diào)節(jié)閥總是全開全關(guān)的情況。雖然自動是投入狀態(tài),但是從自動調(diào)節(jié)“站的穩(wěn)、鎮(zhèn)得住”的角度,就是失敗的。這種情況,無論是在鏈條爐、循環(huán)流化床還是水冷振動爐排,都是存在的。

PID自動調(diào)節(jié)對于一個系統(tǒng)來講,是一種理想調(diào)節(jié)。比如我們火電機組的水位調(diào)節(jié),除了PID調(diào)節(jié)器、水位、蒸汽流量、執(zhí)行機構(gòu)等參與以外,還存在很多其它的外擾,比如燃燒工況的突變、儀表測量的誤差、執(zhí)行機構(gòu)的線性變化等,這些外擾不斷疊加,最終都會影響調(diào)節(jié)的精度,并決定調(diào)節(jié)的成敗。

對于水位調(diào)節(jié)這種相對單一的調(diào)節(jié)系統(tǒng),或許外擾的問題可以降到最低甚至避免。但對于大的系統(tǒng)來講,比如鍋爐的燃燒調(diào)節(jié),會牽涉到風(fēng)、水、煤等很多因素,是很多個PID自動的組合,牽涉其中的外擾更多更復(fù)雜。這樣的系統(tǒng)想要提高調(diào)節(jié)的精度,就需要考慮一些新的技術(shù)和手段。

我在做一個生物質(zhì)爐排調(diào)節(jié)系統(tǒng)的時候,嘗試引入了“大數(shù)據(jù)”的概念,希望能夠分類出不同燃燒工況下爐排振動的頻率和周期,從而建立起一個調(diào)節(jié)模型。但由于PLC系統(tǒng)和DCS系統(tǒng)的運算能力有限,而數(shù)據(jù)的采集也不是人工調(diào)幾條曲線就可以得出的,最后模型雖然搭起了框架,最終也沒能實現(xiàn)。

但我想這給大型工業(yè)控制系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)提供了一個方向,可以很大程度上實現(xiàn)跟高程度的自動化調(diào)節(jié)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進步,工業(yè)控制+互聯(lián)網(wǎng)的大數(shù)據(jù)處理模式已經(jīng)上線,對于火力發(fā)電機組這種復(fù)雜的離散型控制系統(tǒng)來講,雖然尚未有很好的案例,大家目前的認知里可能也沒有必要。但是,在節(jié)能降耗的大前提下,工業(yè)控制系統(tǒng)需要一種更加優(yōu)秀的處理手段。

雖然目前大數(shù)據(jù)的手段看上去還是天方夜譚,看上去沒那么必要,看上去有些雞肋。但就像DCS系統(tǒng)發(fā)展的早期階段,看上去也不是那么不可或缺,但到了現(xiàn)在,或許你還說不上哪里好,但就是不能少!


2023年2月18日 于上海!


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