一體化污水處理設(shè)備MBR膜組的應(yīng)用和效果
一、MBR膜的簡(jiǎn)單應(yīng)用介紹
今天主要說立式中空簾試膜,MBR膜為膜分離技術(shù)與生物處理技術(shù)有機(jī)結(jié)合之新型態(tài)廢水處理系統(tǒng)。在生物反應(yīng)器中保持高活性污泥濃度,提高生物處理有機(jī)負(fù)荷,從而減少污水處理設(shè)施占地面積,并通過保持低污泥負(fù)荷減少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池內(nèi)之膜分離設(shè)備截留槽內(nèi)的活性污泥與大分子有機(jī)物。
膜生物反應(yīng)器因其有效的截留作用,可保留世代周期較長(zhǎng)的微生物,可實(shí)現(xiàn)對(duì)污水深度凈化,同時(shí)硝化菌在系統(tǒng)內(nèi)能充分繁殖,其硝化效果明顯,對(duì)深度除磷脫氮提供可能 。
其具有以下的優(yōu)點(diǎn):
1、處理效率高
2、模組相對(duì)穩(wěn)定、抗沖擊性強(qiáng)
3、節(jié)約空間
4、有效截留SS及消化菌
5、提示污泥齡,減少污泥量
6、適用范圍廣
7、操作簡(jiǎn)單
二、MBR膜組應(yīng)用各單元的效果
1、通量的變化
微濾膜在 0. 06M Pa 的環(huán)境下運(yùn)行. 初始運(yùn)行期膜的通量為 360L/h , 通量在9天后下降至原來的 22% , 通過反洗對(duì)膜進(jìn)行清洗 膜的通量恢復(fù)較為明顯,微濾膜的通量最終穩(wěn)定在正常的范圍
曝氣池內(nèi)M LSS ?初始濃度為 3870m g每日從曝氣池中取出 2L的污泥, 污泥量緩慢上升,在第45天后達(dá)到峰值并平穩(wěn)運(yùn)行
2、模組對(duì)COD 的去除效果
使用馴化過的菌種直接達(dá)到了較高的 COD 去除效果, ?去除率達(dá) 87. 6%. 此后去除率穩(wěn)定在91% 以上, 出水COD 一般 55以下
膜生物反應(yīng)器中COD 去除有以下特點(diǎn):
可以在短 HRT 和較高的容積負(fù)荷下實(shí)現(xiàn)COD 去除
膜生物反應(yīng)器內(nèi)COD 可迅速被穩(wěn)定化. 高負(fù)荷運(yùn)行期間與穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)處理效率基本相同.
M LSS 濃度的變化對(duì)處理效果基本沒影響
微濾膜的攔截作用
3、膜組系統(tǒng)對(duì)NH3 -N 的處理效果
膜生物反應(yīng)器具有超過 88% 的NH3 -N 去除能力, 在進(jìn)水NH3-N 為 30mg
以下時(shí), 出水NH3-N含量基本都在 2mg以下. 較長(zhǎng)的泥齡為硝化細(xì)菌的生長(zhǎng)提供了條件, 膜對(duì)硝化細(xì)菌的攔截作用使硝化細(xì)菌在曝氣池內(nèi)積累。膜生物反應(yīng)器能達(dá)到較高的總
氮去除率. 在運(yùn)行過程中隨著M LSS 濃度上升
總氮去除也有較明顯提高. 在好氧活性污泥過程中反硝化過程能夠進(jìn)行的原因 是在好氧菌膠團(tuán)的內(nèi)部存在著厭氧環(huán)境, 隨著污泥濃度的增加, 污泥可提供較多的厭氧環(huán)境, 有利于反硝化過程的進(jìn)行
三、總結(jié)
1、膜生物反應(yīng)器對(duì)COD 去除率可基本穩(wěn)定在91% 以上. 在停留時(shí)間的情況下仍可保持90% 以上的去除率. 在較高的COD 容積負(fù)荷下( 5.88kg / ( m 3 ·d) ) 能實(shí)現(xiàn) 90% 以上的COD 去除率.
2、可以維持較長(zhǎng)的泥齡與膜的攔截作用,使膜生物反應(yīng)器對(duì) NH3 -N 的去除達(dá)到理想狀態(tài)
3、膜生物反應(yīng)出水水質(zhì)穩(wěn)定,抗沖擊能力明顯 ,穩(wěn)定水質(zhì)作用明顯.
4、增加MBR模組對(duì)比普通活性污泥法的優(yōu)勢(shì)明顯,
5、污水處理設(shè)備增加MBR膜組的性價(jià)比非常高