停爐檢修發(fā)現(xiàn)鍋爐水冷壁管減薄嚴(yán)重,原來(lái)真兇盡然是它?
某廠某機(jī)組停爐臨修時(shí)發(fā)現(xiàn)水冷壁管存在減薄較嚴(yán)重的情況,具體范圍以圍繞鍋爐燃燒器中一次風(fēng)部位為主,初步分析是高溫腐蝕造成,為了查清原因,我們從配風(fēng)調(diào)整方式、煤質(zhì)參數(shù)、水冷壁管換管數(shù)量分析如下:

1.近半年來(lái)燃煤硫分波動(dòng)較大,燃煤硫分由1.6%逐步升至2.3%左右,個(gè)別爐一度高達(dá)3.9%,雖硫分總體平均值相比不大,但存在配比不均勻,煤質(zhì)波動(dòng)頻繁情況。加上給粉機(jī)轉(zhuǎn)速采取上低、下高的運(yùn)行方式,使?fàn)t膛溫度場(chǎng)相對(duì)更穩(wěn)定,造成爐內(nèi)熱負(fù)荷相對(duì)集中,給鍋爐水冷壁管出現(xiàn)高溫腐蝕創(chuàng)造了有利條件。
2.通過(guò)空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),一次風(fēng)速與實(shí)際值偏差1~2m/s,部分二次風(fēng)速偏差3~6m/s,中一次風(fēng)切圓直徑為ф850mm(#1、#3角)和ф889mm(#2、#4角),嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)切圓ф702mm。
針對(duì)這兩個(gè)造成鍋爐高溫腐蝕的原因,我們著重制定以下措施,不知道大家認(rèn)為如何,也歡迎評(píng)論區(qū)提出自己的看法:
1.在鍋爐燃燒穩(wěn)定的情況下,盡量保持較高的過(guò)量空氣系數(shù),煙氣含氧量控制在4.5%左右,防止鍋爐缺氧燃燒。
2.控制鍋爐煤粉細(xì)度R90≤10%,避免煤粉過(guò)粗,部分煤粉不易燃盡,形成大量煤粉顆粒沖刷磨損水冷壁。
3.給粉機(jī)轉(zhuǎn)速采用“正塔”調(diào)整方式,保持上層給粉機(jī)轉(zhuǎn)速比下層逐漸低50~100r/min左右,降低中層燃燒區(qū)域的溫度,防止燃燒強(qiáng)度過(guò)于集中,為高溫腐蝕提供溫度條件。

4.因#2、#3角一次風(fēng)管內(nèi)部布置的螺旋板產(chǎn)生阻力,調(diào)整時(shí)適當(dāng)提高#2、#3角一次風(fēng)速1~2m/s,具體情況根據(jù)就地著火調(diào)整。防止因燃燒切圓增大后,一次風(fēng)速剛性不足,衰減過(guò)快沖刷水冷壁管。
5.加強(qiáng)看火質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)氣流貼墻時(shí),及時(shí)對(duì)一次風(fēng)速進(jìn)行調(diào)整。
6.負(fù)荷低時(shí)中下二次風(fēng)風(fēng)速在10m/s(負(fù)荷高時(shí)可以適當(dāng)開大),防止鍋爐中層燃燒區(qū)域缺氧,增加高溫腐蝕的可能性。
7.熱工人員定期對(duì)變送器進(jìn)行校驗(yàn),并增加空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)的次數(shù),為運(yùn)行人員的調(diào)整提供可靠數(shù)據(jù)。
8.加強(qiáng)檢修工藝質(zhì)量,防止水冷壁管和鰭片焊接質(zhì)量差,影響水冷壁管的正常受熱和膨脹。利用小修機(jī)會(huì)定期對(duì)各爐#2、#3角的螺旋板進(jìn)行檢查。

9.摻燒煤質(zhì)保持變化平穩(wěn),防止煤質(zhì)波動(dòng)過(guò)大。因煤質(zhì)揮發(fā)分波動(dòng)過(guò)大,不利于運(yùn)行人員一次風(fēng)速的調(diào)整。
不知道這些措施能否滿足我們減輕高溫腐蝕的條件,屏幕前的各位看官是否可以補(bǔ)充留言,期待我們下期視頻、文章更精彩。