拓竹P1P擠出機故障排除及原因分析一例
昨天P1P掛了。一個模型打完成后發(fā)現(xiàn)最后一部分成細絲狀,料擠出不足。因為是pla,忘了把封箱的門、面板拆了,所以以為是溫度太高,散熱不足導(dǎo)致成型失敗。重新打,打了十來分鐘突然發(fā)現(xiàn)一直在空打,沒有擠出。心想是散熱頭堵了,遂拆下熱端,在加熱狀態(tài)下用細六角扳手捅了下,發(fā)現(xiàn)擠出很正常。然后退料進料發(fā)現(xiàn)有問題了,退不出來,進不去,那應(yīng)該就是擠出頭的問題,按照拓竹更換擠出器的步驟(https://wiki.bambulab.com/zh/p1/maintenance/extruder-unit)拆下擠出器。
再把擠出器拆開(四個螺絲擰開就行,網(wǎng)上有指導(dǎo),不難),很容易就發(fā)現(xiàn),料被壓扁了,然后進不去出不來。用斜口鉗剪斷,從中間抽出,就可以了。總體拆解難度不大,模塊化的設(shè)計方便拆解,靠拓竹附送的工具就能解決了。
故障原因分析:是夏天房間比較熱,再加上封箱的緣故,所以箱內(nèi)的溫度是比較高的,然而近端擠出器離熱端近,且散熱不好,所以擠出器積聚熱量,導(dǎo)致料發(fā)軟,擠出頭把料壓扁了,導(dǎo)致擠出異常,但不是完全擠不出,結(jié)果就是前一次打印最后一小部分成型有問題。然而,在前一次打印完成后,溫度慢慢降下來了,在擠出機里被壓扁的料慢慢固化了,重新打印的時候,進料、退料就徹底堵住,進退兩難了。最后只能拆擠出機解決問題。
經(jīng)驗:pla的軟化溫度比較低,封箱很容易就達到這個軟化溫度,尤其是夏天,切記。
胡謅縐:這個問題在網(wǎng)上看到不少人遇到了,擠出機這邊是完全封閉的,熱量從熱端上來后,那么熱量散不出去就會有這個問題,只要擠出機不要做成封閉的,開一些散熱孔就行了。
