案例分析-Timken的精益六西格瑪之旅!
Timken公司針對(duì)令人頭痛的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)問題,管理層經(jīng)過反復(fù)斟酌,最終選擇了精益六西格瑪作為持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)方針,選擇了DMAIC作為開展活動(dòng)的方法論,從本案例中,我們可以領(lǐng)略到Timken公司開展精益六西格瑪?shù)某晒χ贰?/p>
界定
在裝配生產(chǎn)中,Timken公司曾經(jīng)遇到過這樣一個(gè)問題:由于部件的彎曲度問題,通過彈壓式裝配部件制成的車輛推力軸承的缺陷率很高,導(dǎo)致報(bào)廢率比預(yù)期的要高很多。但這也讓精益六西格瑪經(jīng)理Tom Putnam看到:這是應(yīng)用精益六西格瑪工具的好機(jī)會(huì)。
明確了當(dāng)前的問題之后,普特南和他的團(tuán)隊(duì)就要開始選定一個(gè)具體的產(chǎn)品來(lái)做嘗試。所有產(chǎn)品中報(bào)廢率最高的那個(gè)部件的訂單需求量很小,這使得大規(guī)模降低成本的機(jī)會(huì)顯著變小。所以,普特南最終選擇了報(bào)廢率很高、同時(shí)訂單需求量很大的部件,以便于開展快速檢驗(yàn)和削減成本。
普特南和他的同事們意識(shí)到缺陷的產(chǎn)生是由于該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)多年前就已經(jīng)形成,而重新設(shè)計(jì)的成本又很昂貴。因此,他們決定對(duì)現(xiàn)有的設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。

測(cè)量
接下來(lái),精益六西格瑪團(tuán)隊(duì)要確保他們能夠發(fā)現(xiàn)問題,即能夠測(cè)量問題。所以,普特南帶領(lǐng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析,看看是否能夠持續(xù)穩(wěn)定地區(qū)分合格品和不合格品。
隨后,他們還推行了“廢品集市”的活動(dòng)?!皬U品集市”是精益生產(chǎn)中的一個(gè)專用名詞,簡(jiǎn)單地說,它是一種可視化管理手段,將報(bào)廢品和疑似報(bào)廢品根據(jù)缺陷類型分門別類地?cái)[放展示。
分析
根據(jù)現(xiàn)階段具備的可供檢驗(yàn)的樣品,精益六西格瑪團(tuán)隊(duì)充分利用流程圖功能,更好地理解了生產(chǎn)流程中的工藝步驟。
改善
在分析階段發(fā)現(xiàn)可以改善的機(jī)會(huì)后,精益六西格瑪團(tuán)隊(duì)需要進(jìn)一步確認(rèn)自己想象中的工藝設(shè)置是否可行。因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)需要應(yīng)用試驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)的方法。其實(shí),無(wú)論你要真正理解哪一個(gè)生產(chǎn)流程,試驗(yàn)設(shè)計(jì)都可以提供答案,它是幫助你理解輸入因素怎樣影響輸出響應(yīng)最有效、最可靠的途徑。

控制
最后,精益六西格瑪團(tuán)隊(duì)確認(rèn)當(dāng)初面臨的問題不需要復(fù)雜而昂貴的機(jī)械重新整備就可以解決了,推力軸承的缺陷率幾乎降低為零。更有意義的是,原先負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、返工的員工被節(jié)省下來(lái),去從事新的工作;原先大量的報(bào)廢成本幾近為零。此外,由于不需要處理報(bào)廢品,對(duì)環(huán)境保護(hù)也起到了非常積極的作用。
據(jù)估算,這個(gè)項(xiàng)目在人力資源和報(bào)廢品的成本降低所取得的經(jīng)濟(jì)價(jià)值超過了6萬(wàn)美元。而且,該項(xiàng)目不需要花費(fèi)額外的成本,對(duì)公司核心業(yè)務(wù)的幫助卻很大。